卧龙河气田石炭系气藏后期生产技术措施及效果分析

NATURAL GAS INDUSTRY(2000)

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摘要
卧龙河气田石炭系气藏已进入开采后期,由于气藏埋藏较深,随着气藏的开采,地层能量下降,致使气藏产出流体从地层举升到地面困难,从而造成井底积液,给气井生产造成一定困难。为了使气井能正常生产和提高气田最终采收率,该气藏从90年代初开始采用泡排措施,达到了增产、增效的目的。截止1998年底已开展泡排生产井15口,累计增产天然气6 572.4×104m3,加注泡排剂7 754 kg,净增产值3 625.88万元。 气井积液的原因分析 该气藏1998年底生产气井33口,其中产地层水井1口,井下积液致使生产不正常井25口,占生产井的75.8%,给气藏生产带来一定的困难。其积液的主要原因为:①气井井深一般在4 000 m以上,随地层能量下降,气井举升能力减弱,从而造成井底积液,给气井生产带来影响;②油管串多为小管φ76.2 mm+φ63.5 mm的复合结构,这给气井后期带液生产增加了难度,为低产气井积液提供了条件;③气井产量低、日常生产不产水或只产少量水,少量水存积在井筒中致使气井积液,对气井生产影响较大。
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